A50電動機軸鍛件是核電小流量試驗臺專用件,選材為25Cr2Ni4MoV鋼(JB/T 8708--1998標準),其鍛件制造難點為:①為防止出現“白點”,要求≤10(1ppm)。②酸洗或磁粉檢測:發紋缺陷長度≤1.5mm。③超聲波檢測:起始靈敏度<1.6mm,重要部位單個缺陷長度要求≤2mm。
圍繞以上難點,對該軸鍛件的制造采取如下工藝路線:LF+VD精煉鋼錠一鍛造電渣重熔電極一退火一去皮一電渣重熔一除氫退火一化學成分檢測一鍛造一超聲波檢測一兩次正火一粗加工一調質一理化性能檢測一粗加工一超聲波檢測一交貨。
1.冶煉工藝
該軸制造的首要難點是降低有害氣體氫含量,要求≤10(此鋼產生白點的氫含量臨界值是1.8×10左右),非精煉鋼3×10,真空除氣精煉后,最好情況1.2×10,為達到≤10,必須經過擴氫退火。具體工藝步驟如下。LF+VD精煉LF精煉是為了除硫,能使有害元素s降到0.0l%(質量分數)以下,減少硫化物夾雜。VD精煉使鋼液在真空室中進行脫碳、脫氣、脫硫。通過LF+VD精煉澆注成3.2t八角鋼錠。
(2)鍛造電渣重溶電極電渣重熔自耗的電極棒要求φ380mm,故將3.2t鋼錠經自由鍛鍛成φ400mm×2590mm。鍛造工藝為:加熱至1200°C,1150~1200℃開鍛,終鍛溫度為850℃,鍛后石灰中緩冷。電極棒去皮至φ380mm×2590mm。
(3)電渣重熔由于該軸最終要經過酸洗或磁粉檢測,顯示發缺陷長度要求≤1.5mm。所謂“發紋”即鋼中夾雜物,經熱變形呈沿軸向分布的條鏈,這類夾雜物主要有SiO、A10、MnS、(MnFe)S、Cr203等。
前面提到此軸先經LF精煉將硫含量降到0.01%以下,再經電渣重熔進一步脫硫,所以MnS、(MnFe)S夾雜物可以不足為慮,其他氧化物夾雜要依賴電渣重熔,經過渣洗將這些夾雜物吸附于液態渣系中,由于電渣錠結晶速度快,使之形態呈細小分散,在之后的鍛造中,不能形成條帶,所以電渣鋼又叫無發紋鋼”,通常經電渣重熔后“發紋”可以免檢,人們稱之為“工藝保證”。經去皮后25Cr2Ni4MoV鋼棒為φ380mm×2590mm,以此作為自耗電極進行電渣重熔成φ5600mm×1000mm電渣錠。電渣錠退火后,經檢測=0.00007%,滿足軸制造的要求。電渣重熔后,化學成分指標合格,硫含量大幅降低。
2.鍛造工藝
由于該軸的超聲波(uT)檢測要求嚴格,起始靈敏度1.6mm,重要部位單個缺陷長度要求≤2mm,為滿足此要求,要求鍛造變形充分,實際總鍛造比>6.因第四火未出成品鍛件,第五火鍛打時,在475mm×490mm段形成空燒而出現粗晶,在超聲波檢測時呈現較嚴重的“草狀波”,經金相檢驗表現為粗大的過熱組織但這種組織可以通過正火改善。由于25Cr2Ni4MoV鋼合金化程度較高,存在過熱組織的遺傳現象,故正常正火(860°C~880°C)不足以消除粗晶,我們采用二次正火。
3.一次粗加工與調質
鍛后軸經兩次正火+高溫回火已經使晶粒充分細化,滿足了超聲波檢測要求,在進行調質之前,要進行一次粗加工,以使鍛造表面缺陷(氧化皮、坑、折疊及微裂紋彎曲等)全面清除,以免在淬火中缺陷擴大,一次粗加工單面留量8mm(考慮調質變形),一次粗加工后按圖示工藝進行調質處理。調質后布氏硬度達240HBW—250HBW。
4.取樣和理化檢驗
該軸調質后進行取樣分析:力學性能項目包括:
①在軸的兩端各取軸向拉伸、沖擊試樣2個。②在軸的A端取切向拉伸試樣4個、沖擊試樣2個,在日端取切向拉伸、沖擊試樣各2個。③在軸的兩端各取徑向拉伸試樣4個、沖擊試樣2個。④在軸的兩端各取徑向脆性轉變溫度試樣2個。另在軸的A端取磁性能試樣1個。晶粒度試樣取自沖擊試樣。殘留應力試樣取自A端290mm處。
5.二次粗加工及消除應力處理
全部檢查項目合格后,進行第二次粗加工,加工至所需尺寸。為消除加工應力,最后還要進行一次消除應力熱處理。
6.最終超聲波檢測和酸性檢測
檢查規程按JB1581標準,判定標準按JB/T8708--1998,起始靈敏度φ1.6mm,檢測頻率2.5MHz,結果未發現超標缺陷,鍛件合格。酸洗檢測在半精加工后進行,結果無發紋缺陷。
A50電動機軸兩端的軸向/徑向/切向力學性能、磁性能、晶粒度及殘留應力等方面均滿足JB/T8708--1998標準要求,且均勻性良好。
以上就是這篇文章主要給大家講述的內容,希望對大家能夠有所幫助。選擇永鑫生,選擇品質!
我們只做好鍛件 不銹鋼鍛件www.www.gygsh.com.cn
文章原創如需轉載請注明永鑫生鍛造廠提供!